更新时间:2017-06-26 08:42:56
截止6月20日,茂名石化化工分部1号高压装置平稳运行63天,打破了近5年以来该套装置每月必停的瓶颈。
据悉,国内同类型高压装置由于其运行超高温、超高压的特殊状态,导致压缩机的滤网、引压管易堵等问题,一般需要每月停车检修。而茂名石化1号高压装置已经投产运行超过20年,装置设备运行状况不稳定,是影响装置长周期运行的关键点。特别是近两个月,高温极端天气下,循环水温偏高,引起装置换热器效果差,导致二次压缩机入口滤网堵造成入口压力低,压缩比高,二次压缩机段间温度高达93℃,直逼联锁值。
对此,高压车间针对换热效果差,创新提出白天温度高时投用三个冷循。当晚上温度低时,他们立即切出一个冷循进行除蜡,确保高温时段,设备撤热能力强。同时,他们还强化一次压缩机入口温度的监控,根据反应状况,精细调节压缩机的56个关键指标的监控点,避免出现飞温状况。
高压车间不断优化操作,根据原料组成和负荷的变化,不断优化操作,确定最佳运行操作参数,通过实施深度优化,保证关键机组的操作稳定,避免装置生产波动;同时,优化好装置的三剂用量,密切做到生产过程控制与三剂加注量相结合,严控产品指数,班组人员做到勤调、细调,有效杜绝反应器粘壁情况出现。
他们还加强技术攻关,对装置实行严密监控,坚持每日对装置进行监控,将温度、压差等运行参数进行统计和对比分析,发现波动或异常情况立即进行相应调整处理,及时消除各类影响装置安稳运行的问题。该车间党支部通过成立党员先锋机小组,针对关键机组进行日点检、周小结、月分析,对机组存在问题进行实时滚动跟踪并进行有效控制,对影响机组的各项因素和参数每日记录分析,将可能造成机组异常的问题消灭在萌芽状态,并重点对一、二次压缩机运行进行技术攻关和加强特护,确保了机组安全平稳长周期运行。